Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit b070297d authored by Benedikt Isken's avatar Benedikt Isken
Browse files

Fix: Buzzer aus Lichtspiel entfernt, Lenkwinkel auf Standard gesetzt

parent 8ee854fa
Branches
No related tags found
No related merge requests found
...@@ -95,8 +95,8 @@ uint8_t velocity_backward = 80; // Geschwindigkeit für rückwährts fahren ...@@ -95,8 +95,8 @@ uint8_t velocity_backward = 80; // Geschwindigkeit für rückwährts fahren
* Servomotor * * Servomotor *
* ********** */ * ********** */
const int STEER_SERVO_PIN = 11; const int STEER_SERVO_PIN = 11;
const int STEER_ANGLE_MAX = 107; // Muss eventuell angepasst werden! const int STEER_ANGLE_MAX = 110; // Muss eventuell angepasst werden!
const int STEER_ANGLE_MIN = 43; // Muss eventuell angepasst werden! const int STEER_ANGLE_MIN = 70; // Muss eventuell angepasst werden!
const int STEER_START_POS = 90; // Muss eventuell angepasst werden! const int STEER_START_POS = 90; // Muss eventuell angepasst werden!
int STEER_HALF_RIGHT = STEER_START_POS + (STEER_ANGLE_MAX-STEER_START_POS)/2; int STEER_HALF_RIGHT = STEER_START_POS + (STEER_ANGLE_MAX-STEER_START_POS)/2;
int STEER_HALF_LEFT = STEER_START_POS - (STEER_START_POS-STEER_ANGLE_MIN)/2; int STEER_HALF_LEFT = STEER_START_POS - (STEER_START_POS-STEER_ANGLE_MIN)/2;
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Please register or to comment